技术攻关、节支降耗

您当前的位置: 首页 -> 煤炭管理交流经验

  

临涣选煤厂紧紧围绕提高效益、节支降耗开展技术攻关,减少事故台时,降低材料消耗,取得了可观的经济效益,今年1—8月份,节支增效逾800万元。

这个厂选煤车间原煤仓担负着向主厂房供煤的重要职责,但因原煤经常粘附在溜槽内壁上造成堵塞,每20分钟左右的时间就需要人工清理一次溜槽,有时还需停煤清理。据统计,每天单系统停煤时间至少4小时,严重影响了选煤生产。选煤车间技术人员大胆创新,将原应用于煤仓中的空气炮使用于输煤溜槽中,利用空气炮产生的瞬间高压气流将溜槽内壁粘附的原煤吹落,从而避免了溜槽堵塞,保证原煤持续、稳定、均匀输送。这一创新成果,解决了自投产以来一直制约选煤生产的一个“瓶颈”,每天双系统节约台时达8小时以上,每日节约用电4.8万千瓦时,仅此一项,今年以来,就节约成本500多万元。

这个厂大力开展科技攻关,想方设法降低生产成本。磁铁矿粉是选煤生产的常用介质,每吨价格七八百元,每年成本高达千万元以上,厂专业技术人员通过降低悬浮液总量、增加喷水、增加磁选机,改变入料方式等一系列创新,使吨原煤介耗由年初计划的2.5公斤下降到1.5公斤,8月份降至1.18公斤,仅此一项,全年可节约成本近300万元。聚丙烯酰胺和710净水剂是选煤厂用来实现洗水澄清的又一消耗品,聚丙烯酰胺每吨高达1.57万元,710净水剂每吨也在1200多元。厂科技人员通过实验,摸索出用MC(每吨不到500元)替代710净水剂,不仅洗水澄清效果更好,而且有效降低了聚丙烯酰胺使用量,使吨原煤药剂使用费用下降0.1元,全年可节约成本50多万元。

临选厂还十分尊重职工的首创精神,每季开展一次小改小革的评选活动,鼓励职工立足岗位,从点滴入手节约成本。今年以来,有82项小革新、小发明受到了表彰奖励。其中选煤车间机修工江海峰发明的“套管补漏法”,通过管外套管的方法解决了管道初期磨损的漏料问题,从而减少更换管道的频率,降低了材料消耗,减轻了机修工的劳动强度。机电车间职工陈劲松和蔡永乾,自行设计制造出一台电动固定式撕皮带头机器,用此机器准备一个皮带头仅需1人,而传统人工撕皮带头需要6人,工作效率大幅提高。




关于我们  |  广告服务  |  会员服务  |  法律声明  |  联系方式

版权所有:煤炭网   地址:北京市海淀区阜成路115号北京印象1号楼1门6层   电话:010-51667377  邮箱:Coal@Coal.com.cn
网站运营:北京中企联讯科技有限公司  煤炭网  注册商标,任何单位个人不得侵犯   
网站资质:《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP证 041584 电信业务审批[2004]字第2142号